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      江蘇鵬飛集團(tuán)股份有限公司官網(wǎng)
       Φ4.2m×13m水泥磨提產(chǎn)改造措施
      2020-08-25

      Φ4.2m×13m水泥磨提產(chǎn)改造措施

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      我公司兩條5000t/d生產(chǎn)線配套5臺(tái)水泥磨。其中一線3臺(tái)磨配置為: 1400mm×1000mm輥壓機(jī)+V型選粉機(jī)(JVX2500)+Φ4.2m×13m球磨機(jī)開路系統(tǒng);二線2臺(tái)磨配置為:1600mm×1400mm輥壓機(jī)+V型選粉(JVX3000)+Φ4.2m×13m球磨機(jī)開路系統(tǒng);生產(chǎn)P·O42.5水泥,比表面積為350m2/kg±15m2/kg時(shí),設(shè)計(jì)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量一線為140t/h,二線為160t/h。自2009年1月投產(chǎn)后,磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量一直不理想,粉磨電耗較高。2014年10月冬季大修時(shí),對(duì)一、二線磨機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行了一系列工藝技術(shù)改造,改造后磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量大幅提高,超過了設(shè)計(jì)指標(biāo)。
      1 工藝流程水泥粉磨系統(tǒng)工藝流程見圖1。
      圖1 改造前水泥粉磨系統(tǒng)工藝流程示意
      2 主要問題
      1)配料站入輥壓機(jī)物料有4種,分別為熟料、石灰石、磷石膏和干爐渣,綜合水分較小,在0.2%左右(主要是磷石膏水分),物料過輥壓機(jī)時(shí)不能有效形成料餅。
      2)輥壓機(jī)喂料裝置通過口太小,只有1500mm×280mm,不能滿足過飽和喂料要求。兩側(cè)饋入板磨損嚴(yán)重,存在邊緣效應(yīng)。
      3)輥壓機(jī)輥?zhàn)幽p嚴(yán)重,深處約15mm,影響擠壓效果。
      4)緩沖倉內(nèi)物料存在離析現(xiàn)象,導(dǎo)致輥面磨損異常偏斜。
      5)入V型選粉機(jī)下料溜子分料不均,V型選粉機(jī)內(nèi)部不能形成均勻料幕。
      6)球磨機(jī)內(nèi)部隔倉板篦縫被變形研磨體堵塞嚴(yán)重,導(dǎo)致物料從通風(fēng)圓通過。拉風(fēng)大時(shí),易造成出磨水泥細(xì)度跑粗;拉風(fēng)小時(shí),磨頭經(jīng)常出現(xiàn)正壓。
      7)磨機(jī)二、三倉研磨能力不足,磨內(nèi)物料流速過快,出磨水泥比表面積不合格。
      8)輥壓機(jī)系統(tǒng)袋除塵器收塵灰從高效選粉機(jī)一側(cè)下料口送入,使得選粉機(jī)兩側(cè)喂料不均,電流波動(dòng)大,入庫水泥質(zhì)量波動(dòng)大。
      3 改造措施
      1)調(diào)整前配料站入輥壓機(jī)的4種物料配比(以生產(chǎn)P·O42.5水泥為例)為:熟料81%、石灰石6%、磷石膏1.5%和干爐渣3%(另外2種粉煤灰3%和脫硫石膏5.5%不經(jīng)過輥壓機(jī)直接入磨),現(xiàn)將干爐渣改為添加3%的濕爐渣(水分為20%左右),使入輥壓機(jī)物料綜合水分達(dá)到0.8%,增強(qiáng)輥壓機(jī)做功效果。
      2)將輥壓機(jī)喂料裝置通過口增大到1500mm×330mm,恢復(fù)兩側(cè)饋入板(見圖2),保證過飽和喂料,出輥壓機(jī)物料成品量<2mm顆粒占71.49%。其粒度分布見表1。
      圖2 輥壓機(jī)喂料裝置通過口及饋入板
      表1 改造后出輥壓機(jī)物料粒度分布 %
      3)輥壓機(jī)輥?zhàn)釉诰€堆焊,修復(fù)磨損筋條,保持輥面完整。
      4)將緩沖倉內(nèi)分料裝置由“圓錐體”改為“平面圓盤”,并將入緩沖倉下料溜子加長1m,加長后下料溜子到分料圓盤的距離縮短為0.5m,實(shí)現(xiàn)中心位置入料,使配料站新鮮物料與V型選粉機(jī)回料充分混合,大程度緩解了倉內(nèi)物料離析。
      5)將V型選粉機(jī)下料溜子改為四通道下料方式,保證物料在V型選粉機(jī)內(nèi)部形成均勻料幕(見圖3),提高選粉效果,預(yù)粉磨系統(tǒng)成品物料比表面積可提高到190m2/kg以上。
      圖3 V型選粉機(jī)下料溜子內(nèi)的下料方式
      6)磨機(jī)研磨體用振動(dòng)篩嚴(yán)格篩撿,淘汰不合格研磨體;人工清理隔倉板篦縫,保證磨內(nèi)每條篦縫暢通,要求達(dá)到“料走篦縫,風(fēng)走通風(fēng)圓”,避免調(diào)風(fēng)時(shí)細(xì)度跑粗或磨頭冒正壓。清理檢修后,磨主機(jī)電流由345~350A上升到355~360A,磨尾壓力由-600~-800Pa降低到-400~-600Pa。7)調(diào)整磨內(nèi)研磨體級(jí)配,提高磨機(jī)各倉填充率,降低平均球徑,增大研磨面積,從而降低物料流速,提高出磨水泥比表面積。改造前后磨內(nèi)研磨體級(jí)配情況見表2(磨機(jī)設(shè)計(jì)研磨體大裝載量235t,調(diào)整后裝載量為228t,符合設(shè)計(jì)要求)。
      表2 改造前后磨內(nèi)研磨體級(jí)配情況
      8)因輥壓機(jī)系統(tǒng)袋除塵器收塵灰比表面積在300m2/kg以上,具備直接入磨條件,將收塵灰不經(jīng)選粉機(jī)直接接入磨頭,既保證選粉機(jī)兩側(cè)喂料均勻,減小電流波動(dòng),又提高了入庫水泥質(zhì)量的穩(wěn)定性。
      4 改造效果
      5號(hào)磨改造前后各項(xiàng)工藝指標(biāo)對(duì)比見表3。
      表3 改造前后各項(xiàng)指標(biāo)及水泥性能
       
      從表3可以看出,改造后生產(chǎn)P·O42.5水泥時(shí)磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高30t/h,電耗降低3.5kWh/t,細(xì)度明顯變細(xì),水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量增加,強(qiáng)度提高1~1.5MPa,增產(chǎn)節(jié)能效果顯著。
      5 總結(jié)
      經(jīng)過一年多的摸索,在對(duì)一、二線5臺(tái)磨機(jī)工藝管理中,總結(jié)出了一套符合開路磨系統(tǒng)運(yùn)行及檢修的經(jīng)驗(yàn)。
      1)及時(shí)關(guān)注入輥壓機(jī)熟料易磨性及溫度、石灰石粒度和物料綜合水分等,保證輥壓機(jī)功耗發(fā)揮。
      2)定期檢查輥壓機(jī)饋入板、側(cè)擋板和輥面的磨損程度,緩沖倉內(nèi)物料離析和V型選粉機(jī)內(nèi)部分料情況,提高預(yù)粉磨系統(tǒng)運(yùn)行可靠性。
      3)開路磨機(jī)存在磨內(nèi)物料流速快、細(xì)度易跑粗等特性,通過調(diào)整研磨體級(jí)配及填充率,從而降低物料流速,提高出磨水泥比表面積。
      4)針對(duì)開路磨存在過粉磨現(xiàn)象的特點(diǎn),添加助磨劑,消除磨內(nèi)因靜電引起的包球、糊球現(xiàn)象,增強(qiáng)研磨效率,提高磨機(jī)產(chǎn)能。
      摘自《中國散協(xié)水泥工程技術(shù)專委會(huì)》
       
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