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      江蘇鵬飛集團股份有限公司官網(wǎng)
      回轉(zhuǎn)窯煅燒活性石灰的優(yōu)點
      2014-06-23

      回轉(zhuǎn)窯煅燒活性石灰的優(yōu)點

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      回轉(zhuǎn)窯煅燒活性石灰的優(yōu)點
      1、 回轉(zhuǎn)窯的產(chǎn)量高,非常適合大型活性石灰生產(chǎn)線,現(xiàn)在世界上已有日產(chǎn)2200噸的石灰回轉(zhuǎn)窯投入生產(chǎn);國內(nèi)外已建成很多日產(chǎn)150-300噸石灰回轉(zhuǎn)窯,運行狀況良好,也適合中小石灰企業(yè)的應(yīng)用。
      2、 回轉(zhuǎn)窯屬敞開式煅燒,窯體結(jié)構(gòu)簡單,氣流暢通,含硫煙氣可以及時排出,燃料中的硫份不易附著,因而產(chǎn)品含硫量低,符合煉鋼要求。同時物料在窯內(nèi)均勻滾動前進,受熱均勻,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,生、過燒率很低,可以煅燒高活性度的煉鋼用石灰。在同等條件下,回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)的石灰活性度高于氣燒窯,平均高30ml以上,活性度一般為340-380ml,甚至高達400ml。
      3、 回轉(zhuǎn)窯可以直接煅燒10-50mm的細粒級石灰石,一般礦山產(chǎn)品0-30mm細粒級石灰石約占總產(chǎn)量的30-40%,這部分石灰石其它窯型不能利用。且隨著鋼鐵原料的“精料化”,燒結(jié)逐漸以生石灰代替石灰石,細粒級石灰石得不到綜合利用。建設(shè)回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線不但能充分利用優(yōu)質(zhì)石灰石礦山資源,且符合石灰工業(yè)可持續(xù)發(fā)展方針。
      4、 在窯尾配置豎式預(yù)熱器可充分利用回轉(zhuǎn)窯內(nèi)煅燒產(chǎn)生的高溫?zé)煔猓瑢⑹沂瘡某仡A(yù)熱到初始分解狀態(tài)。這不僅能大大提高回轉(zhuǎn)窯的產(chǎn)量,還能充分降低單位產(chǎn)品熱耗;
      5、 窯頭處配置豎式冷卻器不僅可使高溫石灰驟冷,提高產(chǎn)品活性度,也變于輸送、儲存。同時還能得到較高溫度的入窯二次風(fēng)。能有效提高窯內(nèi)燒成溫度,降低燃料消耗。
      6、 經(jīng)窯尾豎式預(yù)熱器排出的煙氣溫度低,在280-350℃之間,含塵量低,約為20g/Nm3,使后續(xù)煙氣處理 的配置簡捷有效,可順利達到環(huán)保要求。
      7、 回轉(zhuǎn)窯石灰質(zhì)量穩(wěn)定是其最大優(yōu)點。
      從總的發(fā)展趨勢來看,我國活性石灰生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)立足于國內(nèi)。不論從生產(chǎn)能力的適應(yīng)性,還是能充分利用優(yōu)質(zhì)石灰石礦山資源等方面,回轉(zhuǎn)窯均具有很好的發(fā)展前景。

      活性石灰廣泛用于鋼鐵、氧化鋁、金屬鎂、電石及電廠脫硫造紙行業(yè)?;钚允沂菬掍摰闹匾o助原料,使用活性石灰具有提高鋼水質(zhì)量,增加產(chǎn)量,降低煉鋼消耗和成本,穩(wěn)定操作等一系列特點。實踐證明,凡采用活性石灰煉鋼的企業(yè)都取得了顯著的經(jīng)濟效益。近十幾年來,我國煉鋼用石灰產(chǎn)量增加了40%,但其中活性度300ml以上的高檔石灰從占煉鋼石灰總量的27%提高到29.5%,僅增加了2.5%。
      1、煉鋼實踐證明,活性石灰可以提高脫硫脫磷效率80%,同時縮短冶煉時間。在3-5分鐘之內(nèi)可以完全與鋼水中酸性物質(zhì)反應(yīng)完畢,而豎窯石灰的反應(yīng)時間至少要6-10分鐘。此外提高爐嶺40%以上。爐料的消耗也降低了5-8Kg/t鋼,以1000萬噸計算,每年節(jié)約1500萬左右,生產(chǎn)效益顯著。
      2、 活性石灰脫S脫P效率明顯提高,煉鋼平均脫S率達34.5%,尤其是對高S鐵水(S≥0.06%)效率更加明顯,脫S劑的消耗可降低45%左右。
      3、煉鋼使用活性石灰比非活性石灰煉鋼,鐵料消耗可降低5-15Kg/t鋼,還可以減少鋼水噴濺及粘氧槍;粘爐口;粘煙道現(xiàn)象。
      4、石灰單耗下降:煉鋼用活性石灰其單耗比非活性石灰可降低20~25Kg/t鋼,而使用非活性石灰,噸鋼消耗不小于65~70Kg,用活性石灰40~41.5Kg/t鋼。
      5、活性石灰煉鋼造渣快,脫硫·脫磷能力顯著,生產(chǎn)效率可提高5%~10%
       
      日產(chǎn)600噸活性石灰回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線
       
       

      工藝過程與生產(chǎn)方法

      本項目將豎式預(yù)熱器、回轉(zhuǎn)窯、篦式冷卻器、煙氣處理系統(tǒng)、原理輸送系統(tǒng)、成品輸送系統(tǒng)、原煤粉磨系統(tǒng)等組成一條完整的生產(chǎn)線。
      全線采用技術(shù)先進,性能可靠的DCS中央控制系統(tǒng),在主控制室集中操作管理。

      3.3主機設(shè)備

       

      序號
      設(shè)備名稱
      規(guī)格
      型號
      數(shù)量
      1
      回轉(zhuǎn)窯
      Ф4.0×60m
       
      1
      2
      豎式預(yù)熱器
      Ф10.5×8.5m
       
      1
      3
      豎式冷卻器
      105m⒊
      方4.2*9m
      1
      4
      多管冷卻器
      處理風(fēng)量:260000m3/h
       
      1
      5
      高溫排煙風(fēng)機
      900kw,10KV
       
      1
      6
      煤磨系統(tǒng)
      時產(chǎn)8-10噸
      PDM1250
      1
      7
      煤氣與煤燃燒系統(tǒng)
       
      四通燃燒器
      1
      8
      收塵設(shè)備
      8.1
      窯尾煙氣收塵
      處理風(fēng)量:260000m3/h
      LCMD-3660
      1
      8.2
      煤磨收塵
      處理風(fēng)量:45000m3/h
      FGM128-6(M)
      1
      8.3
      冷卻器收塵
      處理風(fēng)量:18600m3/h
      PPc64-4
      1
      8.4
      成品篩分收塵
      處理風(fēng)量:18600m3/h
      PPc64-4
      1
      9
      輔助設(shè)備
      9.1
      斗式提升機
       
      NE100
      1
      9.2
      園振動篩
       
      YA1536
      1
      9.2
      園振動篩
       
      YA1236
      1
      9.4
      鏈板輸送機
       
      DS500
      1
      9.5
      皮帶輸送機
       
       
      6
      10
      風(fēng) 機
      10.1
      軸流風(fēng)機
       
       
      4
      10.2
      離心風(fēng)機
       
       
      2
      10.3
      煤磨風(fēng)機
       
       
      1
      10.4
      羅茨風(fēng)機
       
       
      3
       
       
       
       
       
       
       

      3.4工藝流程說明

      3.4.1原料儲運輸送
      粒度20-40mm的石灰石由礦山運至廠區(qū),堆放在料場,物料經(jīng)過水洗后由料場下部經(jīng)電磁振動喂料機送入B1000大傾角皮帶機送入出料筒倉上部,經(jīng)篩分后粒度為10mm以上的的合格品經(jīng)皮帶機送入碎石料倉,小于10mm的碎石粉料送往粉料倉,合格石灰石經(jīng)B800大傾角皮帶機送入預(yù)熱器料倉。
      3.4.2石灰石煅燒
      石灰石煅燒系統(tǒng)是由一臺ф10.5×8.5m豎式預(yù)熱器、ф4.0×60m回轉(zhuǎn)窯、固定重力型豎式冷卻器組成,產(chǎn)量600t/d、熱耗5.75GJ/t、物料由預(yù)熱器頂部料倉經(jīng)下料溜管導(dǎo)入預(yù)熱器本體內(nèi),同時由回轉(zhuǎn)窯傳入的高溫?zé)煔鈱⑽锪项A(yù)熱至600-800℃,使石灰石發(fā)生部分分解,再由12個液壓推桿依次推入回轉(zhuǎn)窯尾部,經(jīng)回轉(zhuǎn)窯高溫煅燒后再卸入豎式冷卻器內(nèi),通過風(fēng)機吹入的冷風(fēng),將物料冷卻至室溫+65℃以下排出冷卻器內(nèi),豎式冷卻器吹入的空氣作為二次空氣進入回轉(zhuǎn)窯參與燃燒。
      3.4.3成品輸送
      成品石灰由冷卻器卸出后經(jīng)鏈板輸送機輸送至NE500斗式提升機運至成品料倉頂,經(jīng)篩分后粒度為5mm以上的的合格品經(jīng)皮帶機送入活性石灰料倉,小于5mm的粉料送往粉料倉,活性石灰料倉和粉料倉下均設(shè)有電動卸料閥。
      3.4.4煙氣處理
      回轉(zhuǎn)窯燃燒產(chǎn)生的高溫?zé)煔?,在預(yù)熱器內(nèi)與石灰石進行熱交換后,溫度降至280℃以下,再經(jīng)多管冷卻器冷卻,煙氣溫度進一步降至200℃以下,然后進行入袋式除塵器,除塵后經(jīng)高溫風(fēng)機排入大氣,排入氣體的含塵濃度小于50mg/m3。
       

      3.5質(zhì)量控制

      為嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),做到以質(zhì)量求生存,采取以下措施進行全面質(zhì)量管理:
      (1)為嚴(yán)格精選原料,提高以石灰石入窯質(zhì)量,保證原料入窯粒度符合要求(必要時可考慮使用水洗石灰石)。
      (2)原料進廠要跟蹤化驗,以俁證原料的化學(xué)成分滿足要求。
      (3)在生產(chǎn)過程中加強質(zhì)量管理,制定企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),逐步達到國際標(biāo)準(zhǔn)(ISO9002認證),提高職工素質(zhì)量意識,設(shè)質(zhì)量檢驗員,加強自檢工作。
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